楊益于2003年入職,現(xiàn)任揚子江藥業(yè)集團(tuán)大容量注射劑4號車間潔凈區(qū)機長。楊益每天都會深入現(xiàn)場去各個生產(chǎn)線巡查。某次巡查中,他發(fā)現(xiàn)裝盒機擋板處經(jīng)常發(fā)生炸瓶問題,引起錯位,不得不人工暫停設(shè)備,并耗時30分鐘清理碎片,影響車間正常生產(chǎn)。對此,楊益苦苦思考了很久:“整整一周的時間,我基本上都是在車間度過的。當(dāng)時手頭上沒有相關(guān)的資料,此前也沒有相關(guān)的技改案例,所以一切都要靠自己摸索。除了想盡快完成設(shè)備改造以外,我還需要從包裝線同事的角度出發(fā)去思考怎么讓改裝的設(shè)備更具實用性、便捷性和可操作性。”經(jīng)過反復(fù)試驗后,楊益在裝盒機擋板處安裝了報警裝置,并且將擋板處原有的金屬螺絲固定方式改為彈簧軸承,增大了擋板處的撥動幅度。同時,還在擋板處添加了自動感應(yīng)裝置。這樣,一旦發(fā)生炸瓶,會立即觸發(fā)報警裝置,將原來出故障被動停機轉(zhuǎn)為主動停機,人為消除了包裝線上的隱患,大大縮短了生產(chǎn)過程中發(fā)生故障的次數(shù)和處理故障的時間。
這些年來,楊毅對車間多個設(shè)備進(jìn)行了技術(shù)創(chuàng)新,如解決了小容量注射劑2號車間B+S灌裝機掉圈問題、對大容量注射劑4號車間包裝機墊板機進(jìn)行技術(shù)改造避免吸雙墊板、在包裝機封舌處增加報警裝置減少維修時間、在開箱機增加調(diào)速裝置避免開歪箱、在壓塞機增加防膠塞掉落裝置避免炸瓶導(dǎo)致錯位問題、對軋蓋機絞龍進(jìn)行改造避免炸瓶噴水等。憑借這些創(chuàng)新,楊益多次榮獲揚子江藥業(yè)集團(tuán)“技術(shù)標(biāo)兵”和“勞動模范” 稱號。(翟曉慧)